可能的原因 | 建議解決辦法 |
(1)發(fā)泡劑質(zhì)量問題 | (1)檢查發(fā)泡劑是否在有限期限內(nèi),是否合格 |
(2)膠料可塑度過低 | (2)檢查膠料可塑度是否符合標準,可塑度過低應(yīng)補充混煉,增大可塑度以利于發(fā)孔; |
(3)混煉溫度過高,發(fā)泡劑早期分解 | (3)檢查密煉機卸料溫度是否過高,輥溫是否太高,膠料是否焦燒。一些因混煉溫度過高的膠料可以少量摻和處理或添加發(fā)泡劑重工; |
(4)膠料停放時間過長或停放溫度過高,部分發(fā)泡劑揮發(fā)或分解 | (4)停放時間過長膠料應(yīng)返煉進行補充加工; |
(5)膠料硫化速度過快 | (5)配方調(diào)整,檢查硫化劑的臨界溫度與發(fā)泡劑的分解溫度是否接近,并相互協(xié)調(diào),使硫化速度與發(fā)泡速度相配合; |
(6)壓力過高,超過發(fā)泡劑發(fā)生氣體所形成的內(nèi)壓,造成發(fā)泡孔不足; | (6)調(diào)整機臺壓力。 |
1. 全自動發(fā)泡機運行中電箱內(nèi)空氣開關(guān)或熱繼電器跳閘。
①電機或電箱內(nèi)的接頭松動→檢查并上緊電線接頭。
②漿液太稠,攪拌機負載→稀釋漿液并復位熱繼電器上“紅色”按鈕。
③電壓過低→檢查原因,提高電壓到規(guī)定值。
2.全自動發(fā)泡機正常工作時,氣包上面減壓閥突然大量排氣。
①減壓閥壞掉→檢查并更換減壓閥。
②攪拌桶內(nèi)漿液太稠,導致氣壓高出減壓閥承受能力→停機稀釋漿液。
3. 全自動發(fā)泡機正常工作時,出料口流出料液突然變稠或變稀并含有空氣。
①攪拌桶內(nèi)漿料液位過低,泵機吸入空氣→停機后反轉(zhuǎn)排出空氣并向攪拌桶內(nèi)加料。
②供液桶內(nèi)發(fā)泡液吸空→檢查并調(diào)對好發(fā)泡液。
③氣壓過低→檢查氣線是否漏氣和減壓閥是否壞掉并修復。
④襯套磨損過大→更換新襯套。
4.全自動發(fā)泡機正常工作時,螺桿泵的噪音突然加大。
①襯套內(nèi)進入凝固水泥塊或其他固體→停機檢查并排除。
②螺桿軸螺栓有可能斷掉→檢查并更換螺栓
該機是適用于橡膠,海綿機塑料發(fā)泡的專用設(shè)備,該為立柱式發(fā)泡平板硫化楊,是綜合國內(nèi)外平板硫化機特點重新研制的新機型,具有體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、硫化壓力大等優(yōu)點。該機分為電熱式和汽加熱式溫度采用數(shù)字顯示,操作簡單,維修方便,并具有自動補壓,計時開模、報警等功能
地址:青島膠南黃山經(jīng)濟區(qū)駐地